電力企業目前壓力重重,局地電荒苗頭再現,而在通脹有所緩解的背景下,全國范圍內上調電價已大勢所趨,而火電廠排放新標,也增加了上調電價的緊迫性。若此次調價預期落實,將對緩解短期電荒,提升電力企業業績有一定積極作用。近國資委已經派出工作組就電力央企巨虧問題調研,發改委也已經表態會積極予以協調。有消息稱,為確保電力供應,將出臺上調電價方案,目前方案已上報國務院,這次調價的覆蓋地區將較之前范圍更大,初步安排是先調上網電價,然后逐步對非居民用電價格進行調整。 電力企業正面臨著2008年以來為嚴峻的運營壓力,局部地區電荒苗頭再現,部分省市或再次面臨拉閘限電考驗。在通脹壓力有所緩解的背景下,電價近期在全國范圍內上調的必要性、可能性正進一步加大。同時,明年1月1日開始實施的火電廠排放新標準,也增加了上調電價的緊迫性?! ‰娏ζ髽I正面臨發電虧錢的窘境。從電力企業三季報可以看出,前三季度電力板塊利潤額同比下滑逾26%。企業面臨的資金壓力巨大,有部分電廠負債率已經接近150%?! ≡谶@種情況下,電監會近期預警稱,中部六省份今冬明春或將面臨有史以來嚴重的電力短缺,部分省市將再次面臨拉閘限電的考驗。目前已進入供電供暖旺季,推升動力煤價格季節性上漲的因素增加,這將使電力企業的日子更加難過?! ×硗?,《火電廠大氣污染物排放標準》將于明年1月1日起實施。據中電聯初步測算,環保標準的提高將每年增加火電廠900億-1100億元的運行費用。在脫硝電價尚未出臺的情況下,電力企業很難在已經嚴重虧損的情況下承擔如此之大的運行成本?! 』谏鲜鲆蛩?,短期內保障電力安全供應的必要性大增。如不及時上調電價,已經虧損嚴重的電力企業將更加缺乏發電積極性,而缺電對宏觀經濟的影響是顯而易見的?! ∮嘘P部門近期已將電價調價方案上報??紤]到通脹下降趨勢已經確立,電價調價方案近期獲批的可能性較大?! I內人士推測,此次調價或延續此前上調電價邏輯。今年4月10日,發改委上調了12個省份上網電價,上調幅度在2分/千瓦時左右。6月1日,發改委又上調15個省市工商業、農業用電價格。因此,此次調價仍有可能先上調上網電價,后上調銷售電價??紤]到電力企業的虧損是全國范圍的,因此調價范圍可能不再限于局部?! y算,1分/千瓦時的上網電價提升可以覆蓋約25元/噸原煤價格上漲的成本壓力。以平均水平測算,上網電價上調2分/千瓦時,電力企業盈利可恢復至2010年末的水平。若此次調價預期落實,將對緩解短期電荒,提升電力企業業績有一定積極作用。但根據以往經驗,電價提升帶來的利潤空間很快又會被上漲的煤炭價格所吞噬。因此,基于行政手段的煤電聯動只是縮小煤電矛盾的一個過渡辦法,解決煤電頂牛的制度難題,還需要進一步深化電力體制改革,理順上下游之間的癥結,這將是一項長期而又艱巨的任務?! 拔覀兿旅嬖S多電廠資金鏈緊張到連職工工資能快發不起了?!?1月14日,大唐一位高管說,“希望盡快有利好政策出來,否則年關難過?!薄 ∩鲜鲭娖笕耸客嘎?,近國資委已經派出工作組就電力央企巨虧問題調研,發改委也已經表態會積極予以協調。有消息稱,為確保電力供應,將出臺上調電價方案,目前方案已上報國務院,這次調價的覆蓋地區將較之前范圍更大,初步安排是先調上網電價,然后逐步對非居民用電價格進行調整。近日電價上調方案已上報.這段時間肉價、菜價回落,大家終于舒了口氣.但當“油價將達調價窗口”、“電價上調時機已到”消息傳來,剛松下去的那口氣又提了上來:如果能源價格上漲,定會增加各類產品的生產運輸成本.不少人擔憂,一段時期以來對CPI的有效調控會不會打了水漂? 發改委能源研究所一位專家分析,“電價上調何時出臺,上調多少還要由國務院依照形勢來定奪,現在CPI剛有穩定趨勢,如果下月能繼續穩定住,才可能有機會?!薄 』痣娚钕萏潛p泥潭 “4月份發改委調了一次價,但這完全跟不上煤價的漲幅,現在比年初還要困難?!鄙鲜龃筇萍瘓F高管說,“今年發改委數次給煤企發了通知,要求遵守合同煤價,不得擅自漲價。但事實上,煤價照樣上漲,合同煤的兌現率還不到30%?!?發改委于4月10日起上調12個省上網電價,這些省份上網電價每千瓦時平均上調2分左右?! ≡诨痣姲l電成本中,煤炭占到總成本70%左右。以秦皇島山西優混5500大卡煤炭價格為例,今年3月價格約為770元/噸,目前已經上漲到860元/噸左右,漲幅約為12%?! √煜嗤顿Y分析師車璽分析,今年4月,部分省市火電上網電價上調后,“第二季度全部火電上市公司毛利率環比提升了2個百分點至12.4%,但隨后煤價的上漲侵蝕了電價上調帶來的收益,第三季度全部火電上市公司毛利率環比下降了1.6個百分點,凈利潤環比下降52%。四季度火電上市公司經營活動現金流狀況將更趨惡化?!薄 Y委調研電企巨虧 中電聯對五大發電集團今年1-7月的經營情況統計顯示,五大集團合計虧損74.6億?! ∪A電集團旗下一家電廠經理稱,由于資金鏈非常緊張,華電旗下多數電廠的平均煤炭庫存都無法達到7天的低警戒線?! 懊簝r上漲和財務費用增加是造成火電生產企業利潤持續下滑的兩大主要原因?!敝须娐摻y計部主任薛靜說,“五大電企付給銀行的利息已經遠遠超過了利潤總額?!敝须娐摻y計, 1-7月份,五大發電集團合計財務費用528億元,同比增長32.5%,財務費用的增速遠遠超過發電量及主營業務收入增速?! 【尢澋贡齐姼睦^續 近日,大唐桂冠合山發電公司總會計師蔡暉在大唐集團官網上發表了題為《走出當前煤電聯動困局的一些思考》的文章。蔡暉指出,“解決決問題的長效之道只能是繼續推進停在半路上電力體制改革?!薄 〔虝熃ㄗh在電力市場化改革完成前,重啟煤電聯動,推出相關配套措施,包括征收煤炭暴利稅,成立國家煤炭儲備中心作為電煤供應中間商,以及建立國家電力補償機制等。中國能源網首席信息官韓曉平看來,“現在煤電已經市場化了,但電力市場呢,電網公司擋在中間,火電企業都要將電賣給電網公司,供需無法對接,必須要建立起電力市場交易機制?!表n曉平說,“我們現在連輸配成本都還沒有搞清楚,應該加快進度?!毙碌目稍偕茉窗l電電價附加目前已形成方案,將視國內CPI變化情況擇機推出。根據方案,新的可再生能源發電電價附加有望上調至8厘/度,在目前4厘/度的基礎上增加一倍。這對多晶硅、光伏產業構成利好?! ‰妰r上調方案近期可能獲批 范圍或不再限于局部 |
銷售熱線:0392-2197699 2695815
傳真:0392-2197655
手機:13938179446
在線客服QQ:793161485
電子郵件:hengkeyiqi@163.com